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7月29日23:00の第4回Go/NoGo判断の結果、MOMO初号機打上げがGoと判断されました。
現在のところ、打上げは7月30日5:00~8:00のウィンドウで行う予定です。 #momo_tf1
7月30日4:20の第6回Go/NoGo判断の結果、MOMO初号機打上げがGoと判断されました。打上げ予定時刻は6:20を予定しています。
#momo_tf1
液体酸素の沸点は氷点下183度と外気温よりはるかに低いため、温められ蒸発した酸素ガスが白い霧となって吹き出る様子が見られます。 #MOMO_TF1 pic.twitter.com/DkqCWHEXsB
液体酸素タンクの大気開放バルブの動作に不具合が見られるため、カウントダウンをホールドしたまま不具合解消を試みます。 #MOMO_TF1
不具合の解消が確認できたため、新しい打ち上げ予定時刻を7:05に設定しカウントダウンを再開します。 #MOMO_TF1
打ち上げ直前のGO/NOGO判断はNOGOとなりました。カウントダウンを中止し、次のウィンドウでの打ち上げを目指します。詳細は追ってお知らせします。 #MOMO_TF1
観測ロケット「#MOMO」初号機打上げ実験
液体酸素タンクの大気開放バルブ動作不具合で延期中。現在は液体酸素を抜いており、次の予定時刻10:45~12:00に間に合うか調整中。
現地中継はこちら⇒nico.ms/lv302716460 #momo_tf1 #nvslive pic.twitter.com/lTAzVk6ZEG
液体酸素タンクの大気開放バルブを駆動するバッテリーの温度低下による電圧低下のため、先のカウントダウンでは最終判断でNOGOとなりました。液体酸素の排出が完了したのち、不具合対策と液体酸素の再充填準備を進め、次のウィンドウでの打ち上げを目指します。 #MOMO_TF1
現在、燃料であるエチルアルコールの排出作業を行っています。今後の日程については現段階で未定です。 #MOMO_TF1
なんとかなりそうらしいので、吉報を待ちたいです.それまでは落書きでもご覧いただければさひわひです(^^; #MOMO_TF1 pic.twitter.com/2eXm4j8Ml3
MOMO機体の不具合修正が終わり、燃料充填に向けての準備作業を開始しています。現時点では1020−1230のウィンドウ内での打上げを試みますが、夕方1545-1700のウィンドウについても関係者との調整がつきましたので、夕方の打ち上げの可能性もあります。 #MOMO_TF1
7月30日10:30の第6回Go/NoGo判断の結果、MOMO初号機打上げがGoと判断されました。打上げ予定時刻は7月30日10:20~12:30のウィンドウで行う予定です。 #momo_tf1
燃料充填が完了し、T-2h(打上予定時刻の2時間前)の判断がGOとなりましたので、これより液体酸素充填の準備を開始します。 #MOMO_TF1
さてまもなく打ち上がるMOMOですが、おなじみのロケットとは一味違うのでお納めくださいませ.#MOMO_TF1 pic.twitter.com/hTNERjHtMb
現在、液体酸素の充填作業が進行中です。このあと液体酸素の充填完了を待って、機体上と地上・海上の全ての準備が整っていることを確認する最終のGO/NOGO判定を行います。 判定後、T-90s(打上げ90秒前)からのフライトシーケンスを開始します。 #MOMO_TF1
観測ロケット「#MOMO」初号機打上げ、またも延期。

視聴者がコメントで霧を吹き飛ばそうとしたり吸おうとするも視界不明瞭で、次の予定時刻15:45~17:00を残すのみに。

現地中継はこちら⇒nico.ms/lv302716460 #momo_tf1 #nvslive pic.twitter.com/jshqcaz95P
次回の打上げ予定時間は15:45-17:00です。
当初予定していた29,30日の5つのウィンドウのうちの最終ウィンドウです。状況に進捗があり次第お知らせいたします。 #MOMO_TF1
7月30日14:00の第6回Go/NoGo判断の結果、MOMO初号機打上げがGoと判断されました。
現時点での打上げ予定時刻は16:00です。なお、この時刻は前後する可能性があります。
#momo_tf1
周辺の安全確認作業を行っていたため、打上げ予定時刻を16:15に変更します。なお、この時刻は前後する可能性があります。現在液体酸素の充填作業が進行中です。
#momo_tf1
海上の保安確保のため、打上げ予定時刻を16:30に変更します。なお、この時刻は前後する可能性があります。引き続き液体酸素の充填作業が進行中です。 #momo_tf1
現在最終Go/NoGo判断を行っていますが、ホールド中です。 #momo_tf1
最終のGo/NoGo判断の結果、MOMO初号機打上げがGoと判断されました。打上げ予定時刻は16:32です。 #momo_tf1
とんだーーーーーーーー!!!!!!!! #momo_tf1
泣きそうになった!!!!!!! #momo_tf1
フライトシーケンスを開始します。 #momo_tf1
打上げ中にテレメトリが途絶したため、緊急停止を行いました。 #momo_tf1
ま、初物ロケットの打ち上げなんてこんなもんだ。ちゃんと離床したんだからOKと言うのが訓練された宇宙クラスタの反応 #momo_tf1
「まんがサイエンス」2巻のゴダード先生のありがたいお言葉 #momo_tf1 pic.twitter.com/uJx4yFTuMR
7月30日16時32分頃、インターステラテクノロジズ社&なつのロケット団の観測ロケット「#MOMO」の打上げは音だけでも大盛り上がり!飛行中テレメトリが途絶した為、緊急停止。
引き続き会見も中継⇒nico.ms/lv302716460 #momo_tf1 #nvslive pic.twitter.com/5fLyW2LAMI
悪けりゃそもそもプロジェクト霧散で実機が完成しないまま消滅、初物ロケットが完成しても離床せずエンジン爆発、離床しても直後に制御がタコってでんぐり返りとかがデフォルトなので個人的にはテレメ途絶FTSならさぁ2号機の準備だ、という感じ #momo_tf1
【続報】「#ホリエモンロケット#MOMO 初号機、打ち上げ直後にエンジンを緊急停止 民間初の宇宙ロケット #momo_tf1
huffp.st/JPpwZoM
これだけ全方向から一斉に宇宙クラスタが「失敗ではない」「税金を使っているわけではない」「次に繋げるんだ」とツイートしなければいけないほど、一般的な技術開発に対する認識は低いのか。ロケット打ち上げがアトラクションになったせいか。 #ist #momo_tf1
ツイートを見てると、宇宙クラスタの感じているものは「怯え」 に近い。
「意味がないと言われるかもしれない」「予算を削られるかもしれない」「プロジェクト自体が潰されるかもしれない」
ここまでさせたのはこれまでの経緯があるからなんだろう。
#ist #momo_tf1
7月30日16時31分に打ち上げられたMOMO 1号機は、約66秒間の飛翔の後、テレメトリ途絶のため管制室から送られたエンジン緊急停止コマンドにより飛行を中断し、沖合約6.5kmの警戒海域内に落下したと見られます。(20:04更新) #MOMO_TF1
今回はエンジン点火・離床から約66秒後にこのテレメトリの通信が途絶しました。このため機体の位置及び落下位置を把握できなく恐れがあるためエンジン緊急停止コマンドを送信し、警戒区域内に機体を落下させました。着水位置は沖合約6.5kmと見られます。(20:06更新) #MOMO_TF1
堀江貴文さん「姿勢制御も含め半分以上は達成できた。後継機も予定」
1000万円を出資して打上げボタンを押す権利を獲得した芹澤さん「足が震えた。金額以上の価値があった」
観測ロケット「#MOMO」打上げ実験後の会見
nico.ms/lv302716460 #momo_tf1 pic.twitter.com/x2HO8xjcso
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